一、油道堵塞使發動機“抱軸”
一輛農用機動車在維修廠維修后,不久發生了油道堵塞使發動機抱軸事故。
1、故障原因分析。拆檢結果是:發動機第三缸連桿瓦抱軸,其他各主軸瓦和連桿瓦均有不同程度的燒瓦(拉瓦)現象,且各氣缸壁磨損也較嚴重;機油變質,沉積物堵塞機油道。由此可見,發生抱軸事故的原因是機油變質。
2、車主認為,該車原使用的機油,從未發生過類似事故,因此抱軸事故是由維修廠所添加的機油引起的。但維修廠則認為,添加機油是車主要求的,并且所加機油為廠家供應的專用油,因此故障原因不是所添加的機油不符合要求,而是車主采用了不符合要求的機油。
3、事故鑒定。為了弄清事故是否是機油變質引起的,做了下述實驗:將車主用的機油與維修廠添加的專用機油混合后加熱并攪拌(模擬混合機油在發動機內的實際工況),同時觀察混合機油的狀況。實驗結果是:混合機油逐漸變渾濁,并析出沉淀物。
由此可見,不同牌號的機油混合后,會因為發生化學反應而喪失潤滑性能,這正是發生抱軸事故的原因。該事故提醒車主,不要為了節約少量費用而混用不同牌號的機油,以免造成更大的損失。該事故也提醒維修人員,在添加機油時要謹慎小心,不要給車主或企業造成損失。
二、冷卻液中出現白色浮游物
某農用機動車冷卻液僅用了一年,就發現其中有白色浮游物。
1、故障原因分析。該車所用冷卻液為乙二醇一水型,該型冷卻液具有防凍、防腐、防沸、防垢等性能,而且壽命較長,一般若維護、使用得當,可連續使用2~4年,稱之為長效冷卻液。
該車所用冷卻液出現的異常情況,往往有以下原因:①質量方面。未按要求使用相應品牌的冷卻液,或所用冷卻液為劣質產品;②使用不當。如將原冷卻液中加入硬水、臟水;換用冷卻液前,未對冷卻系統進行徹底清洗,水套內水垢過多;③在發動機冷卻系統內添加了不同牌號、商標的冷卻液等。據了解,車主此前在維修廠更換了乙二醇----水型冷卻液,后因途中缺冷卻液造成發動機溫度高,車主先后補充了幾次河水或井水。據此分析,故障原來是冷卻液使用不當引起的。因為水質不一樣,有的是硬水,有的是軟水,硬水不僅可破壞冷卻液,而且能生成水垢。乙二醇冷卻液表面張力較小,而且有浸蝕水垢等雜質的能力。系統內有大量水垢,必然造成冷卻液性能惡化,出現白色浮游物。
2、故障排除。放掉原來的冷卻液并對冷卻系統進行徹底清洗,按步驟加上合格冷卻液之后故障消失。
三、發動機油水混合
一輛農用機動車發動機日常檢查時(拔出發動機機油尺后),發現機油被水乳化后變成白色,打開冷卻液儲液罐蓋,又看到液面上浮著一層機油。
1、故障原因分析。經分析,發動機的冷卻水中有油,一定是油道和水道互相連通所致。如果氣缸墊被沖壞,水道中的水流進氣缸,也只會導致水中有油。經過對發動機潤滑系統和冷卻系統進行仔細檢查,終于找出了疑點。在該發動機的機油濾清器與油底殼之間,裝有一個機油冷卻器。機油泵泵出的壓力機油,流經冷卻器后再流向機油主油道,從而降低了機油溫度。其作用是不使機油溫度過高而降低其粘度,并協助冷卻系統散去發動機的熱量。在冷卻水箱左下方有一細水管與機油冷卻器相連,冷卻后的冷卻液經此管流過機油冷卻器,帶走機油熱量,再經水管匯入冷卻水箱右下方的出水管。發動機由怠速升至高速,機油壓力在0.03~0. 6 MPa之間,冷卻液壓力隨溫度升高可達到0.012~0. 15 MPa,此時儲液罐過壓閥打開。機油冷卻器是鑄鋁件,若其油道和水道之間出現裂紋或孔洞,就會出現發動機在水溫低時的各種轉速,或是水溫高時的中高速工況,機油壓力高于冷卻液壓力,此時機油流入水道;發動機在水溫高、怠速運轉工況時,或是在發動機剛關閉,冷卻液仍保持一定壓力的一段時間內,冷卻液壓力高于機油壓力,水就會流入油道。
2、故障排除。拆下機油濾清器后,從中倒出很多水,可以證明以上分析是正確的。由此說明發動機熄火后,確實有大量的水浸入機油道。為排除水道中的大量機油,按比例將有金屬清洗劑的水加入冷卻系統,啟動發動機,同時打開水箱和氣缸體上的兩處放水堵,把水道中的混合液體排凈;反復用清水沖洗冷卻系統,直到排出干凈的水;最后按要求的配比加入防凍液,冷卻系統的故障即被排除。更換機油濾清器、機油冷卻器和機油,啟動發動機,殘留在機油道中的水分隨機油流動,在發動機溫度升高后水分受熱自然蒸發,潤滑系統的故障也被排除。
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