武鋼條材總廠CSP分廠專(zhuān)檢一站通過(guò)使用國(guó)產(chǎn)潤(rùn)滑脂取代進(jìn)口潤(rùn)滑脂,試運(yùn)行潤(rùn)滑效果良好,年降成本234萬(wàn)元。
連鑄機(jī)是該廠的關(guān)鍵重點(diǎn)設(shè)備,其中扇形段由于輥?zhàn)佣唷⑴挪济芗瑵?rùn)滑點(diǎn)數(shù)量達(dá)到564個(gè)之多,連鑄工藝要求高。但因?yàn)樯a(chǎn)環(huán)境惡劣,潤(rùn)滑脂長(zhǎng)期處在高溫環(huán)境并伴有高壓水的沖洗,流失率高且中間摻雜大量固體顆粒粉末,對(duì)輥?zhàn)拥臐?rùn)滑量提出了較高要求,相應(yīng)潤(rùn)滑脂的消耗量極大,占據(jù)整個(gè)煉鋼區(qū)域的95%以上,每年大約為140噸。
此前,該廠一直沿用設(shè)備進(jìn)廠之初使用的進(jìn)口潤(rùn)滑脂,成本高、購(gòu)油周期長(zhǎng)。他們經(jīng)過(guò)反復(fù)認(rèn)真研究,最終決定改用國(guó)產(chǎn)潤(rùn)滑脂,降低生產(chǎn)成本。
2013年1月起,該廠開(kāi)始油脂國(guó)產(chǎn)化試運(yùn)行,在每周進(jìn)行一次取樣化驗(yàn)的基礎(chǔ)上,大膽嘗試,在抗氧化性、耐高溫、粘度等各種參數(shù)方面,與進(jìn)口油品進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)比,對(duì)使用后粘附在軸承上的潤(rùn)滑脂混合物做取樣分析,發(fā)現(xiàn)各項(xiàng)指標(biāo)相差不大,且效果良好,最終成功實(shí)現(xiàn)了該品種潤(rùn)滑脂的替代。
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