今年以來,遷鋼公司大力推行“全優潤滑”管理,持續加大油品管理力度,取得明顯實效。近日,一熱軋軋輥潤滑油國產化攻關取得成功,為進一步推行全優潤滑管理起到了積極的促進作用。
遷鋼公司熱軋建廠初期,參考國內其他鋼鐵企業,軋機工作輥的潤滑脂采用的是殼牌、道達爾等國外名牌產品。這些進口油品性能穩定,但是“物美價不廉”。隨著市場競爭的不斷加劇和國內油品生產廠家技術水平的不斷提升,遷鋼公司油品國產化的時機到來。但由于軋機使用的不同潤滑油不能隨便混兌使用,否則不同成分體系的油品混合后,會出現分層、沉淀、失效等不良反應,影響潤滑效果。因而,更換新油品前都要用清洗油對設備進行徹底清洗。而熱軋軋輥數量多,上機節奏緊,對所有軸承包進行徹底清洗有著難以想象的大工作量,給潤滑油國產化帶來了影響。相關技術人員沒有畏難,而是積極探索、認真謀劃。一方面,他們對標兄弟企業、攜手國內知名石化企業進行可行性研究,并通過學習取經、技術交流,不斷儲備技術經驗。另一方面,他們積極聯合相關油品供應商,開展新油品研發和油品混兌試驗。6月份,在做足準備功課后,一熱軋軋輥潤滑脂的國產化方案順利出爐,并迅速進入現場試驗階段。此次試驗的國產化油品可直接與原潤滑油混兌使用,避免了對設備徹底清洗的麻煩?,F場試驗中,工作人員在長達3個多月的試驗期間,每天都要盯守在設備旁,全程跟蹤油品的使用情況和設備的運轉狀態。現場試驗數據表明,國產化油品可以完全替代進口油品。一熱軋軋輥油品國產化可每年節省成本100多萬元。此舉還為遷鋼公司其他領域的油品國產化,以及進一步推行全優潤滑管理提供了經驗。
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