“賴主任,你看,這下再也不用更換潤滑油啦!”
“嗯,不錯,小袁,你又給車間降本了啊。”
“真是從潤滑油里擠出了降成本增效益的‘大油水’啊!”
…………
近日,沙鋼鋼板總廠寬厚板二車間員工袁劍提出了導軌潤滑系統技改,該項技術的成功實施使磨輥間較去年減少了11桶油,節省費用約5萬元。
原來,該車間磨輥間有一臺軋輥磨床,在修磨工作輥時,為了減少摩擦、降低溫度、清洗掉油泥,須配合切削液一同使用以提高切削效率。這樣難免就會有切削液體流入潤滑系統,隨回油管進入油箱,造成潤滑油的污染。為保證潤滑效果,軋輥裝配條線不得不每兩個月更換一次潤滑油,每次更換需要4桶油,大大增加了油品成本。
看著每次更換下來的潤滑油作為廢油處理,軋輥組長袁劍坐不住了。“如果能讓更換下來的潤滑油經過處理重新使用,就可以為磨輥間節省一大筆費用。”袁劍大膽提出了自己的想法。
說干就干。為了把潤滑費用降下來,袁劍和軋輥裝配條線的組員一起商討,從污染的源頭著手,嘗試在導軌潤滑系統回油孔下方增加過濾器,定期對油箱內的磁棒和濾芯進行清洗。雖然潤滑油內的顆粒、雜質類物質減少,滿足了使用要求,但潤滑油內的水分卻無法排除,長時間混合會導致潤滑油乳化,給設備安全留下隱患。怎么辦?通過近1個月的反復摸索和現場實驗,袁劍和他的組員決定自制備用油箱進行過濾、沉淀,并利用脫水機進行脫水處理,在最短時間內將油水分離,來保證設備潤滑效果。
為了保證萬無一失,他們密切跟蹤使用情況,積極協調專業人員,結合現場投用后的潤滑油黏度、熔點、閃電等指標與新油指標進行對比,確保潤滑油的性能達標。
“小袁,趕緊組織組員對軋機另外兩個潤滑系統進行改造。”
“是!”接到命令的小袁又馬不停蹄地投入了工作。
據了解,全部技改完成之后,年可節約費用30萬元。
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