陜鋼龍鋼公司軋鋼廠有這樣一群工匠,他們對自己生產加工的產品精雕細琢、精益求精,使之更完美。這段時間,他們又和油氣潤滑項目“較上了真”。
“師傅,咱今年春節前將車間預精軋、精軋、導衛軸承的潤滑油由之前的533型號換成525型號,在產生同等效果的情況下,價位由6240元/桶下降到4576元/桶,一桶就降低成本1664元。半年下來,細細一算竟省了近30萬元吶!”這一“同等替換”妙招所帶來的巨大效益,使得王師傅的徒弟喜不自禁。
“這,僅僅是我們解決了單桶油的成本問題,并沒能解決油氣潤滑油使用量大的難題。現在,我們一個月還得使用30桶,這樣下來,一個月就得用掉近14萬元!我們還得盡快想辦法,從根源上解決這個問題。”王師傅再一次將降本重心集中到了油氣潤滑改造上。
經過反復推敲、論證,他們決定雙管齊下,分別從源頭、“漏”源點上解決油氣潤滑使用量大的難題。一方面,他們結合生產實際將總油管由之前的4個變成1個,控制出油量的大小;同時,將供油系統的打點時間進行重新設置,使之由6次/分鐘變成4次/分鐘,這樣就從源頭和使用過程中解決了潤滑油用量大的問題。另一方面,他們對軋機內油氣潤滑分配器進行改造,封堵目前不使用的預精軋、精軋活套分配點,保證每一滴潤滑油都用到刀刃上。經過這些鋼鐵匠人的精雕細琢,陜鋼龍鋼鋼軋廠每月可減少油氣潤滑油使用量20桶,節約成本費用9萬余元。
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